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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS TIBOR SCHMIDT PROJETO DE MACRO-LAYOUT DA EMPRESA CISABRASILE LTDA JOINVILLE – SC 2007

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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

TIBOR SCHMIDT

PROJETO DE MACRO-LAYOUT DA EMPRESA CISABRASILE LTDA

JOINVILLE – SC

2007

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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

TIBOR SCHMIDT

PROJETO DE MACRO-LAYOUT DA EMPRESA CISABRASILE LTDA

Trabalho de graduação apresentado ao curso de Engenharia de Produção e Sistemas, da Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito para a obtenção do Título de Engenheiro de Produção e Sistemas. Orientador: Régis Kovacs Scalice

JOINVILLE – SC

2007

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TIBOR SCHMIDT

PROJETO DE MACRO-LAYOUT DA EMPRESA CISABRASILE LTDA

Trabalho de graduação apresentado ao curso de Engenharia de Produção e Sistemas, da

Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito para a obtenção do Título de

Engenheiro de Produção e Sistemas.

BANCA EXAMINADORA

______________________________________________ Prof. Régis Kovacs Scalice

Orientador

______________________________________________ Prof. Adalberto José Tavares Vieira

______________________________________________ Prof. Janduhy Camilo Passos

Joinville, 05 de Novembro de 2007

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AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que me ajudaram na realização deste trabalho.

Ao meu amigo Juliano Merling, pelas figuras cedidas que serviram de ilustração para

este estudo, e a todos os demais amigos da Universidade do Estado de Santa Catarina pela

ajuda ao longo de todos os anos de faculdade.

Ao meu orientador Régis Kovacs Scalice pelo interesse, ajuda e dedicação para que

este trabalho se concretizasse.

Aos meus colegas de trabalho, pela ajuda no levantamento de informações e idéias na

elaboração do estudo.

À minha família pelo total apoio e incentivo, e à minha namorada Micheli Francine

Velloso pela compreensão nas horas que estive ausente realizando o presente trabalho.

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RESUMO

O mercado cada vez mais competitivo, exige das empresas a busca pela redução de custos de seus processos produtivos. A satisfação do cliente constitui-se de vital importância para as empresas, que focam cada vez mais na redução de preços, aumento da qualidade e no rápido prazo de entrega. A aplicação de ferramentas e técnicas para a busca de soluções de problemas dentro das organizações tornam-se mais necessárias. Inserido nestas técnicas está o desenvolvimento de projetos de arranjos físicos eficientes, que irá reduzir o fluxo de materiais dentro da produção, aumentando a comunicação inter-pessoal e acelerando desta forma a entrega de seus produtos a seus clientes. Neste estudo, estão demonstrados os vários tipos de arranjos físicos existentes, e algumas ferramentas necessárias para a análise e realização de um projeto de planejamento de layout. Tem como objetivo desenvolver o projeto de macro-layout da nova planta produtiva da empresa Cisabrasile LTDA, através da análise atual da empresa, do mapeamento de seus fluxos produtivos e da aplicação de algumas ferramentas de layout. Este trabalho surgiu com a necessidade de ampliação da produção da empresa, que estima um grande crescimento nos próximos anos. Com a verticalização de alguns processos fabris, ela pretende reduzir seus custos, diminuir o tempo de entrega de suas máquinas e acessórios e atender alta demanda projetada para o futuro. Com o auxílio das literaturas que relatam o tema, juntamente com demais pessoas envolvidas no processo produtivo, foi elaborado o projeto de macro-layout da nova sede produtiva da empresa. PALAVRAS-CHAVE: Arranjo-físico, ferramentas de layout, macro-layout.

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Layout por Processo................................................................................................24 Figura 2 – Layout por Produto ou em Linha ............................................................................25 Figura 3 – Layout por Posição Fixa..........................................................................................26 Figura 4 – Layout Celular.........................................................................................................27 Figura 5 – Layout Híbrido, Misto ou Combinado....................................................................29 Figura 6 – Símbolos Padrões do American National Standarts Institute .................................30 Figura 7 – Convenções de Afinidades......................................................................................31 Figura 8 – Diagrama de Afinidades..........................................................................................32 Figura 9 – Losango de intersecção entre as UPEs....................................................................32 Figura 10 – Análise das Afinidades entre as UPEs ..................................................................33 Figura 11 – Exemplo de um Diagrama de Configuração .........................................................33 Figura 12 – Otimização de um Diagrama de Configurações....................................................34 Figura 13 – Planejamento Primitivo do Espaço .......................................................................35 Figura 14 – Tabela para Resumo das Limitações.....................................................................36 Figura 15 – Planejamento Macro do Espaço............................................................................37 Figura 16 – Exemplo de Diagrama de Processo Global...........................................................38 Figura 17 – Exemplo de Diagrama de Fluxo de Processo........................................................39 Figura 18 – Exemplo de Diagrama de Processo de Duas Mãos...............................................40 Figura 19 – Exemplo de Diagrama de Espaço .........................................................................41 Figura 20 – Exemplo de Fluxo de Produção em Células Simples............................................42 Figura 21 – Exemplo de Fluxo de Produção em Células Simples Otimizado..........................42 Figura 22 – Matriz para Análise de Fluxo de Produção em Célula Composta ........................43

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Figura 23 – Matriz Retrabalhada para Análise de Fluxo de Produção em Célula Composta ..44 Figura 24 – Checklist da Infra-Estrutura Física........................................................................45 Figura 25 – Tabela para Análise de Fatores Ponderados..........................................................47 Figura 26 – Sede em Roma - Itália ...........................................................................................53 Figura 27 – Termodesinfectora.................................................................................................53 Figura 28 – Autoclave ..............................................................................................................54 Figura 29 – Complexo Industrial Perini Business Park............................................................54 Figura 30 – Certificados ISO13485, CE e ISO9001 ................................................................55 Figura 31 – Análise Produto-Volume.......................................................................................60 Figura 32 – Análise Produtiva de 2004 à 2007 ........................................................................61 Figura 33 – Histórico de Vendas / Projeção Autoclave Série 3000 .........................................61 Figura 34 – Histórico de Vendas / Projeção Autoclave Série 420 ...........................................62 Figura 35 – Histórico de Vendas / Projeção Autoclave Série 640 SV .....................................62 Figura 36 – Histórico de Vendas / Projeção Autoclave Série 640 SO .....................................62 Figura 37 – Histórico de Vendas / Projeção Autoclave Plasma...............................................63 Figura 38 – Histórico de Vendas / Projeção Acessórios ..........................................................63 Figura 39 – Diagrama de Processo da Câmara – Autoclave ....................................................66 Figura 40 – Diagrama de Processo do Telaio – Autoclave ......................................................67 Figura 41 – Diagrama de Processo da Porta – Autoclave ........................................................67 Figura 42 – Diagrama de Processo da Máquina Final – Autoclave .........................................68 Figura 43 – Diagrama de Processo dos Acessórios..................................................................68 Figura 44 – Análise do Estoque Atual Cisabrasile ...................................................................71 Figura 45 – Diagrama de Espaço Existente da Cisabrasile ......................................................72 Figura 46 – Novo Diagrama de Processo da Câmara...............................................................78 Figura 47 – Novo Diagrama de Processo da Porta...................................................................79

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Figura 48 – Novo Diagrama de Processo dos Acessórios ........................................................80 Figura 49 – Fluxo de Materiais da Cisabrasile .........................................................................82 Figura 50 – Diagrama de Afinidades Cisabrasile.....................................................................83 Figura 51 – Diagrama de Configuração Cisabrasile.................................................................84 Figura 52 – Plano Primitivo do Espaço Cisabrasile .................................................................87 Figura 53 – Plano de Macro-Espaço Cisabrasile – Opção “A”................................................89 Figura 54 – Plano de Macro-Espaço Cisabrasile – Opção “A” – Fluxo de Materiais..............90 Figura 55 – Plano de Macro-Espaço Cisabrasile – Opção “B” ................................................91 Figura 56 – Plano de Macro-Espaço Cisabrasile – Opção “B” – Fluxo de Materiais..............92

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LISTA DE TABELAS

Tabela 01 – Classificação dos Equipamentos...........................................................................56

Tabela 02 – Histórico de Vendas e Projeção Futura ................................................................59

Tabela 03 – Unidades de Planejamento do Espaço para Nova Planta......................................77

Tabela 04 – Descrição e Quantidade de Máquinas por UPE....................................................77

Tabela 05 – Espaços das UPEs da Cisabrasile .........................................................................86

Tabela 06 – Análise PNI Cisabrasile........................................................................................95

Tabela 07 – Análise dos Fatores Ponderados - Cisabrasile ......................................................95

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LISTA DE ABREVIATURAS

ANSI - American National Standards Institute

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CAD – Desenho auxiliado por computador

CE – Comunidade Européia

ICF – Índice de complexidade do fluxo

ISO - International Standards Organization

IVA – Índice de valor agregado

PNI – Positivos, negativos, interessantes

SHA – Análise do fluxo de materiais

UPE – Unidade de planejamento de espaço

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................13

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA..........................................................................................14

1.2 OBJETIVO GERAL...........................................................................................................14

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................14

1.4 JUSTIFICATIVA ...............................................................................................................15

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO.........................................................................................15

1.6 METODOLOGIA...............................................................................................................16

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO .......................................................................................16

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..........................................................................................18

2.1 PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT .............................................................................18

2.1.1 Arranjo Físico..........................................................................................................18

2.1.2 Tipos de Arranjos Físicos........................................................................................23

2.2 FERRAMENTAS PARA O PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT................................29

2.2.1 Diagramas de Configuração ....................................................................................30

2.2.2 Planejamento do Espaço..........................................................................................34

2.2.3 Diagrama de Processo .............................................................................................37

2.2.4 Diagrama de Espaço ................................................................................................40

2.2.5 Análise do Fluxo de Produção.................................................................................41

2.2.6 Identificação da Infra-Estrutura Física ....................................................................45

2.2.7 Ferramentas de Seleção de Layouts.........................................................................46

3. METODOLOGIA DA PESQUISA ...................................................................................49

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE MACRO-LAYOUT À CISABRASILE 52

4.1 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA ...........................................................................52

4.2 – LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DA PLANTA ATUAL..............................55

4.2.1 Análise de Produto-Volume ....................................................................................56

4.2.2 Análise dos Processos Existentes ............................................................................64

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4.2.3 Análise do Estoque Atual ........................................................................................70

4.2.4 Análise do Espaço Atual..........................................................................................71

4.3 – ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO DA EMPRESA ...................................................73

4.4 – DESENVOLVIMENTO DOS LAYOUTS APLICÁVEIS À CISABRASILE..............74

4.4.1 Análise da sua Localização......................................................................................74

4.4.2 Projetando o Planejamento de Espaço da Cisabrasile Ltda.....................................76

4.4.3 Definição dos Processos e Unidades de Planejamento de Espaço ..........................76

4.4.4 Análise de Fluxo de Materiais .................................................................................81

4.4.5 Diagrama de Configuração......................................................................................83

4.4.6 Cálculo do Espaço ...................................................................................................84

4.4.7 Plano Primitivo do Espaço ......................................................................................86

4.4.8 Limitações do Planejamento de Espaço ..................................................................87

4.4.9 Projetando os Planejamentos de Macro-Espaço......................................................88

4.5 - DEFININDO O MELHOR PLANEJAMENTO DE ESPAÇO .......................................93

5. COMENTÁRIOS FINAIS .................................................................................................97

ANEXO 01 – PLANEJAMENTO FINAL PARA MACRO-LAYOUT DA

CISABRASILE LTDA. ........................................................................................................102

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1. INTRODUÇÃO

Com as diversas mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, tornam-se

cada vez mais necessárias as modificações dos processos produtivos das empresas. Com o

objetivo de adaptar-se a estas freqüentes mudanças, percebe-se atualmente, na disputa por

clientes, a necessidade de aumentar o grau de competitividade das empresas.

Dentro deste contexto de intensas mudanças, as empresas buscam sua sobrevivência

desenvolvendo produtos melhores, com mais atrativos para os clientes, mais baratos, sem

defeitos, seguros e com entregas mais rápidas, necessitando de pouca ou nenhuma

manutenção. Este processo de inovação foca o cliente e a concorrência, constituindo-se na

própria garantia de sobrevivência da empresa.

Neste cenário atual, o estudo do arranjo físico ou fabril torna-se de vital importância,

pois através desta forma pode-se reduzir o custo de fabricação de um produto, decorrente de

um aumento da produtividade e eficiência obtidos através do melhor aproveitamento do

espaço na produção, da otimização das movimentações de materiais, produtos e pessoal

envolvido atendendo, desta maneira, as necessidades dos clientes.

A decisão de uma determinada empresa em desenvolver e estudar um planejamento de

layout, proporcionará a produção de produtos capazes de atender às necessidades com

melhores processos e operações ao cliente e à empresa.

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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O tema deste trabalho de conclusão de curso é o desenvolvimento do projeto de

macro-layout da nova planta industrial da empresa Cisabrasile LTDA, que estabelece a

organização fundamental da fábrica e os padrões de fluxo de materiais. O desenvolvimento

deste projeto de macro-layout é de relevância para a empresa, que busca verticalizar seus

processos com o intuito de aumentar sua produtividade e competitividade.

1.2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver o projeto de macro-layout da nova planta produtiva da empresa

Cisabrasile LTDA, através da análise atual da empresa, do mapeamento de seus fluxos

produtivos e da aplicação de ferramentas de layout.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste trabalho são apresentados a seguir:

• Fazer um levantamento atual da empresa (análise produto-volume, processos

existentes, estoque atual e espaço atual);

• Traçar as estratégias da empresa, junto com demais membros envolvidos;

• Definir as unidades de planejamento de espaço da nova unidade produtiva;

• Dimensionar o espaço dos setores na nova planta, incluindo corredores e estoques;

• Identificar as limitações da nova unidade produtiva;

• Desenvolver os layouts aplicáveis;

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• Avaliar e selecionar o melhor layout.

1.4 JUSTIFICATIVA

Atualmente as empresas têm aplicado cada vez mais técnicas para solucionar os

problemas existentes dentro de suas unidades produtivas, devido às alterações econômicas,

sociais e tecnológicas. Uma destas técnicas é a análise e melhoria de arranjos físicos, que

estão sendo aplicadas em larga escala no mercado mundial, objetivando a otimização de seu

fluxo de materiais e pessoas, redução de estoques, aumento da produtividade, entre outros,

sempre em busca da melhoria da competitividade industrial.

A empresa foco deste trabalho, estudando seu histórico produtivo e projetando

cenários futuros, estima um crescimento de 140% na sua produção de máquinas hospitalares

nos próximos três anos, e busca, através da mudança para uma nova e maior planta industrial,

e verticalização de seus processos, atingir tal meta no prazo estimado.

Diante destas perspectivas, justifica-se o estudo e desenvolvimento do projeto do

macro-layout desta nova planta industrial, utilizando os conceitos e ferramentas de análise e

desenvolvimento de arranjos físicos, para que a empresa em questão obtenha sucesso neste

novo empreendimento.

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O estudo deste trabalho se limita à determinação do macro-layout da nova planta

industrial de uma empresa fabricante de máquinas hospitalares, envolvendo somente o seu

setor produtivo, desde o recebimento de materiais até a expedição da máquina ao cliente final.

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Todas as sugestões sobre o novo macro-layout serão baseadas nas necessidades da

nova planta industrial, que busca maior produtividade através da verticalização de seus

processos e ampliação de seu espaço físico atual.

É importante ressaltar que as conclusões e resultados obtidos a partir deste estudo se

restringem apenas a esta empresa, podendo servir como referência também para outras do

mesmo segmento, embora existam diferenças entre seus processos produtivos.

1.6 METODOLOGIA

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois busca maiores informações

sobre um determinado assunto através de um levantamento bibliográfico, facilitando assim a

delimitação do tema e definição dos objetivos da pesquisa.

Com base nos procedimentos técnicos utilizados nesta pesquisa, ela pode ser

classificada como uma pesquisa-ação, onde o pesquisador e participantes representativos do

problema estão envolvidos de forma cooperativa ou participativa, ou seja, ocorre nos

momentos mais diversos da pesquisa o envolvimento da ação do pesquisador e dos grupos

interessados, ou seja, a empresa.

Existe a participação direta do pesquisador no levantamento de dados, aplicação dos

objetivos propostos e análise dos resultados alcançados.

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, com o primeiro capítulo demonstrando

a introdução, apresentação do tema, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa,

delimitação do estudo e metodologia utilizada.

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No segundo capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica a respeito do assunto,

buscando uma maior compreensão a respeito do tema que servirá de base para a aplicação

prática do estudo.

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia aplicada no presente trabalho,

definindo seu tipo de pesquisa e demonstrando suas respectivas fases.

O quarto capítulo traz a pesquisa-ação envolvendo a empresa Cisabrasile LTDA, com

a caracterização da empresa, um levantamento de informações a respeito desta empresa e a

aplicação da pesquisa-ação.

O quinto capítulo traz os comentários finais, com a apresentação da solução ideal

aplicada à empresa e a conclusão do trabalho.

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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT

2.1.1 Arranjo Físico

Numa operação produtiva, o arranjo físico preocupa-se com a distribuição dos

recursos de transformação. É a maneira como os homens, máquinas e equipamentos estão

dispostos em uma fábrica. Ele determina a forma e a aparência desta unidade produtiva, e

também o fluxo dos recursos transformados através das operações. Pequenas mudanças na

localização de uma máquina numa empresa ou de setores dentro de uma fábrica, podem afetar

o fluxo dos materiais e pessoas, o que poderá acarretar maiores ou menores custos e eficácias

da produção (SLACK et al., 1997).

Segundo Krajewski e Ritzman (2005), ao se alterar um arranjo físico, pode-se afetar o

modo de como uma empresa busca atingir suas prioridades. Os objetivos visados com um

bom layout são:

I. Aumentar a moral e satisfação no trabalho;

II. Incrementar a produção, reduzindo as demoras, manuseios e tempos de manufatura

(menor demora e distância);

III. Maior utilização de equipamentos, mão-de-obra e serviços (reduzindo distâncias e

tempos improdutivos);

IV. Reduzir os riscos para os colaboradores;

V. Melhorar a comunicação.

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Conforme Martins e Laugeni (2005), por ser uma atividade multidisciplinar, a

elaboração de um layout envolve muitas áreas da empresa, tornando importante a utilização

da experiência de todos os colaboradores envolvidos, na determinação e verificação de

soluções.

Slack et al. (1997) afirma que para se projetar um arranjo físico, deve-se fazer uma

análise do que realmente deseja-se alcançar. Devem ser muito bem compreendidos os

objetivos estratégicos da produção, como ponto de partida, dos muitos estágios que levam ao

arranjo físico final da produção. Em várias situações, torna-se necessário um estudo de layout:

I. Ineficiência das instalações (fabricação de novos produtos, aquisição de máquinas,

necessidade de maior espaço para estocagem, etc);

II. Redução dos custos de produção;

III. Variação da demanda (aumento ou decréscimo na produção);

IV. Ambiente de trabalho inadequado (ruídos, temperaturas, iluminação, etc);

V. Excesso de estoques (fluxo do produto não está bom);

VI. Manuseios excessivos (provocam estragos e atrasam a produção);

VII. Instalação de uma nova fábrica.

Para Muther (1978), oito fatores devem ser estudados para a elaboração de um bom

layout: material, equipamento, mão-de-obra, movimentação, espera, serviços, edifício e

mudança.

Em referência ao material, devem-se levantar todas as características dos materiais

envolvidos na produção, como matérias-primas, refugos, sucatas e materiais para embalagem

e manutenção. O layout é influenciado pelas características químicas e físicas, a seqüência de

operação e as quantidades.

Em equipamentos, as obtenções das suas características e dos seus acessórios

influenciam no layout através dos processos e métodos, os tipos de máquinas e sua utilização.

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A mão-de-obra direta ou indireta envolvida, supervisão e chefias, precisam ser

levantadas. São levados em consideração os problemas de segurança, condições de trabalho e

sua correta utilização.

Na movimentação são levadas em consideração as características da movimentação e

seus equipamentos envolvidos, e também seus depósitos. O layout é influenciado pelo fluxo

de materiais, o espaço para a movimentação e a análise desta movimentação.

Em se tratando de esperas, buscam-se as características do armazenamento e as

demoras, considerando a localização, espaços necessários, métodos de armazenamento e o

equipamento utilizado.

Em serviços é grande a quantidade de itens que devem ser levados em consideração:

• Pessoal (portarias, refeitórios, banheiros);

• Material (controles, inspeções);

• Equipamentos (acessos, manutenção).

Os edifícios influenciam o layout através dos dados da localização de acessos, canais e

áreas externas.

Por fim as mudanças que podem afetar o layout são substituições de materiais, mão-

de-obra, serviços auxiliares e outras modificações.

O resultado de um bom layout é um arranjo mais efetivo que ao mesmo tempo dê

segurança e satisfação ao colaborador, obtido através de um ambiente de trabalho mais

apropriado (menores riscos e maiores satisfações dos trabalhadores e melhor aparência),

economia de espaço, menores demoras na produção, flexibilidade às mudanças, maior

produção em menor tempo, melhor e mais fácil supervisão.

Para Lee (1998) o projeto ideal de uma instalação deve partir da localização global até

o posto de trabalho, onde as questões estratégicas são decididas em primeiro lugar. Ele divide

o projeto em cinco níveis:

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I. Nível Global

II. Nível Supra-Espaço

III. Nível Macro-Espaço

IV. Nível Micro-Espaço

V. Nível Sub-Micro-Espaço

No Nível Global, a empresa decide onde estará localizada (mundo ou país) e qual será

a sua missão. A missão nada mais é que um resumo de seus produtos, processos e principais

tarefas da produção, sendo um guia importante para os planejadores de instalação. Além da

procura pela mão-de-obra mais barata e vantagens tributárias, outros elementos devem ser

levados em consideração, como as habilidades disponíveis da mão-de-obra, serviços de apoio

como suprimentos de materiais, por exemplo, políticas e às vezes a geopolítica da região

(LEE, 1998).

Para Gaither e Frazier (2005) as decisões a respeito de localizações são bastante

complexas, pois muitas variáveis e incertezas estão presentes, tornando difícil entender todas

as informações simultaneamente. A estabilidade do governo, disponibilidades e custos de

mão-de-obra, cotas de exportação e importação, taxas de câmbio da moeda, sistemas de

transporte e comunicação, oferta de energia, clima, incentivos e restrições governamentais e

peculiaridades culturais e econômicas são fatores que afetam as decisões quanto à localização.

No Nível Supra-Espaço “ocorre o planejamento do local, incluindo número, tamanho e

localização de prédios, bem como infra-estrutura como estradas, água, gás e ferrovias. Esse

planejamento deve prever expansões da fábrica e possível saturação do local” (LEE,1998).

Alguns fatores que afetam as decisões quanto a este nível seriam os custos dos locais,

concentrações e tendências de clientes e cidadãos, tamanhos dos locais, proximidade à

sistemas de transporte, disponibilidade de serviço público, restrições de zoneamento, impactos

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ambientais, disponibilidade e custos de materiais e suprimentos e a proximidade a indústrias

de serviço relacionadas (GAITHER E FRAZIER, 2005).

No Nível Macro-Espaço, Lee (1998) comenta que cada estrutura da instalação é

planejada por um macro-layout, estabelecendo a organização básica da fábrica. Os projetistas

determinam os fluxos de materiais e informações, baseados na definição e localização dos

departamentos operacionais. Se for bem feita, pode proporcionar grandes melhorias na

produtividade e lucratividade da empresa, podendo posicioná-la na direção do crescimento.

O planejamento de macro-espaço é freqüentemente o nível mais importante do planejamento da instalação. Estabelece a organização fundamental da fábrica e os padrões de fluxo de materiais com efeitos a longo prazo. De rotatividade de pessoal à qualidade da entrega, o planejamento de macro-espaço influencia quase todas as medidas de desempenho da instalação e da organização (LEE,1998).

Inflexibilidade, confusão e altos custos de manuseio podem ser resultados de uma

instalação mal planejada, ocasionando entregas irregulares, excessos de estoque e dificuldades

no lançamento de novos produtos.

No Nível Micro-Espaço é que são definidas as localizações dos equipamentos e

móveis de um determinado setor ou departamento. O projeto atua com ênfase no espaço

pessoal e na comunicação, cuidando-se sempre em não inibir ou desencorajar o trabalho em

equipe (LEE,1998).

No quinto nível, o Nível Sub-Micro-Espaço, Lee (1998) relata que as preocupações

agora ficam concentradas nas estações de trabalho e nos colaboradores, visando eficiência,

eficácia e segurança. Ferramentas corretas aplicadas nos locais apropriados devem ser o foco

no planejamento executado pelos engenheiros industriais.

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2.1.2 Tipos de Arranjos Físicos

Há diferentes maneiras de se arranjarem os recursos produtivos de transformação. Os

recursos individuais de transformação são muito diferentes, por isso a variedade de arranjos

parece ainda mais ampla do que realmente é (SLACK et al., 1997).

A escolha do tipo de arranjo físico depende em grande parte da escolha do processo, e

são classificadas em:

I. Arranjo físico por processo ou funcional;

II. Arranjo físico em linha ou por produto;

III. Arranjo físico posicional ou por posição fixa;

IV. Arranjo físico celular;

V. Arranjo físico híbrido, combinado ou misto.

2.1.2.1 Arranjo Físico por Processo ou Funcional

Neste tipo de arranjo, segundo Martins e Laugeni (2005), todos os equipamentos,

processos e operações semelhantes estão dispostas nas mesmas áreas, com o material se

deslocando através dos diferentes processos. É um tipo de arranjo flexível, que atende as

mudanças de mercado e produtos diversificados em diversas quantidades, apresentando um

fluxo longo dentro da fábrica.

Krajewski e Ritzman (2005) aponta que as vantagens do arranjo físico por processo

em relação ao arranjo físico por produto é a maior flexibilidade, com as alterações dos

produtos em fabricação, e a maior supervisão dos funcionários especializados quando as

tarefas executadas exigem altos conhecimentos técnicos e alta utilização de equipamentos.

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Para Slack et al. (1997), diferentes produtos ou clientes têm diferentes necessidades,

percorrendo desta forma diferentes roteiros através dos processos, tornando o padrão de fluxo

deste tipo de arranjo físico bastante complexo, conforme demonstrado na figura 1.

Figura 1 – Layout por Processo Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005)

2.1.2.2 Arranjo Físico em Linha ou por Produto

Conforme Martins e Laugeni (2005), no arranjo físico em linha ou por produto, os

equipamentos ou estações de trabalho são dispostas de acordo com a seqüência de

transformações que o produto irá sofrer. É utilizado em produções de larga escala e com

pouca diversificação, necessitando um alto investimento em máquinas especializadas, e

proporcionando aos colaboradores um trabalho monótono e estressante.

As vantagens que os arranjos físicos por produto apresentam em relação aos arranjos

físicos por processo, quando existem produções em larga escala, são os menores estoques

(pela baixa necessidade de isolamento das operações) e tempos improdutivos nas

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movimentações de materiais, com processamentos de ritmos mais rápidos. Geralmente este

tipo de arranjo físico segue uma linha reta, mas pode variar entre formatos de L, O, S e U

(KRAJEWSKI E RITZMAN, 2005).

Slack et al. (1997) acrescenta ainda que este tipo de arranjo é relativamente fácil de

controlar, por apresentar um fluxo produtivo muito claro e previsível.

Montagens de automóveis e restaurantes self-service são dois exemplos de processos

que utilizam o arranjo físico em linha ou por produto.

Na figura 2, observa-se a seqüência de processos numa operação de manufatura de

papel, que utiliza o arranjo físico em linha.

Figura 2 – Layout por Produto ou em Linha Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005)

2.1.2.3 Arranjo Físico Posicional ou por Posição Fixa

É o layout aplicado quando o produto fica estático, enquanto os colaboradores,

máquinas e equipamentos movimentam-se ao seu redor, executando as tarefas necessárias

para sua produção. Geralmente é utilizado na fabricação de um único produto, em quantidades

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não repetitivas, como ilustrado na figura 3 nas montagens de aviões, navios, prédios e

montagens de grandes máquinas (MARTINS E LAUGENI, 2005).

Slack et al. (1997) acrescenta ainda que o planejamento e o controle do projeto devem

ser bem executados, afim de se evitar a falta de espaço para alocar equipamentos ou materiais

que tiveram seus prazos de utilização mal estimados, evitando-se assim a movimentação

desnecessária entre lugares temporários e os lugares ideais destinados para sua utilização.

Figura 3 – Layout por Posição Fixa Fonte: Martins e Laugeni (2005)

2.1.2.4 Arranjo Físico Celular

“O arranjo físico celular é aquele em que os recursos transformados, entrando na

operação, são pré-selecionados (ou pré-selecionam-se a si próprios) para movimentar-se para

uma parte específica da operação (ou célula) na qual todos os recursos transformadores

necessários a atender a suas necessidades imediatas de processamento se encontram (SLACK

et al., 1997).

27

Slack et al. (1997) relata que a célula pode ter as características de um arranjo físico

por produto ou por processo. Após o processo numa das células, ele ainda pode ser

transportado para uma próxima, complementando sua transformação. Seria uma forma de

ordenar o complexo fluxo que caracteriza o arranjo físico por processo.

Martins e Laugeni (2005) também afirmam que uma das características mais

marcantes é a flexibilidade quanto ao tamanho dos lotes de cada produto, permitindo elevado

nível de produtividade e qualidade, diminuindo o transporte dos materiais e os estoques.

Promove a centralização da responsabilidade sobre o trabalho e a satisfação do colaborador ao

realizá-lo.

Um exemplo de área que utiliza o arranjo físico celular seria a maternidade de um

hospital, onde dificilmente os clientes terão a necessidade de cuidados de outras partes do

hospital, além daqueles já disponíveis na área de maternidade.

A figura 4 mostra o exemplo de um setor produtivo que utiliza o arranjo físico celular.

Figura 4 – Layout Celular Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005)

28

2.1.2.5 Arranjo Físico Híbrido, Combinado ou Misto

Para Martins e Laugeni (2005), os arranjos físicos híbridos são utilizados para que se

aproveitem as vantagens dos arranjos físicos por processo e por produto, tendo-se áreas

seqüenciais com mesmo tipo de equipamento como no arranjo por processo, sendo seguida

por uma linha clássica, utilizada nos arranjos físicos por produto.

“Os gerentes de operações também criam arranjos físicos híbridos quando introduzem

células e automação flexível, como um sistema de produção flexível. Uma célula são duas ou

mais estações de trabalho distintas localizadas próximas, por meio das quais um número

limitado de peças ou modelos é processado utilizando fluxos lineares” (KRAJEWSKI E

RITZMAN, 2005).

Conforme Slack et al. (1997), muitos processos utilizam de forma combinada os

elementos de alguns ou todos os tipos de arranjos, ou utilizam estes arranjos de forma “pura”

em diferentes partes do processo. Um exemplo desta utilização seria num restaurante,

conforme pode-se observar o arranjo na figura 5.

29

Figura 5 – Layout Híbrido, Misto ou Combinado Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005)

2.2 FERRAMENTAS PARA O PROJETO DE FÁBRICA E LAYOUT

Para o estudo do arranjo físico, existem alguns elementos que precisam ser definidos e

analisados individualmente e em conjunto com os demais, para que se obtenha um arranjo

físico funcional mais otimizado possível. Estes elementos são:

I. Diagrama de Configuração;

II. Planejamento do Espaço;

III. Diagrama de Processo;

IV. Diagrama de Espaço;

30

V. Análise do Fluxo de Produção;

VI. Identificação da Infra-Estrutura Física;

VII. Análise de Fatores Ponderados;

Serão apresentadas algumas ferramentas que auxiliam esta análise, e uma seqüência

lógica para a utilização destas ferramentas no processo de criação e melhorias de arranjos

físicos.

2.2.1 Diagramas de Configuração

Para determinarmos os diagramas de configuração, necessitamos conhecer

primeiramente as Unidade de Planejamento de Espaço (UPEs) e realizar uma análise de

afinidades.

Para Lee (1998) as Unidades de Planejamento de Espaço podem ser um prédio, um

departamento, uma unidade de produção ou um posto de trabalho, de acordo com o arranjo

físico a ser estudado. São as áreas de atividades definidas pela engenharia de planejamento de

espaço.

Após estas definições, são representadas por símbolos retirados do ANSI Y15.3M-

1979, conforme a figura 6, que é o padrão do American National Standarts Institute para

gráficos e processos.

Figura 6 – Símbolos Padrões do American National Standarts Institute Fonte: Adaptado do ANSI Y15.3M (1979)

31

Para a análise das afinidades, a comunicação ou interação pessoal entre os

colaboradores, movimentações de materiais entre os setores ou qualquer outro fator que exija

uma proximidade, precisa ser verificada. As afinidades são os fatores que influenciam

diretamente na necessidade de uma proximidade ou não entre os setores ou postos de trabalho

(LEE, 1998).

Valores numéricos, escala de vogais, estilos de linhas variados ou cores diferentes,

conforme a figura 7, são utilizados para as classificações das afinidades entre os setores.

Preto-1XDistante

---0USem importância

Azul1OOrdinária

Verde2IImportante

Amarelo3EExcepcional

Vermelho4AAbsoluta

CorGráfico

CADGráficomanual

EscalaVogalDescrição

Figura 7 – Convenções de Afinidades Fonte: Adaptado de Lee (1997)

Outra maneira de identificação das afinidades é através da utilização do Diagrama de

Afinidades, conforme a figura 8, que mostra além das afinidades relacionadas ao fluxo de

materiais, também outros fatores, como por exemplo, o pessoal compartilhado entre os

setores.

Segundo Lee (1998), em cada linha coloca-se uma unidade de planejamento do

espaço. Segue-se a diagonal que parte de umas das linhas até encontrar a diagonal da linha

que parte da outra UPEs que deseja-se fazer a análise das afinidades existentes. No losango de

encontro das UPEs, coloca-se as afinidades verificadas entre os setores, utilizando-se para isto

o quadro de Convenções de Afinidades, e indica-se também se existem fluxos de materiais,

32

compartilhamento de pessoal ou ambos entre estes setores, conforme exemplo ilustrado na

figura 9.

Nº Razão 1 Fluxo de Material 2 Pessoal Compartilhado 3 Outros Fatores

03

01

INSERÇÃO DA PLACA

EXPEDIÇÃO

ENTRADA DAS PEÇAS

MONTAGEM DE POSICIONAMENTO

ARMAZÉN

SOLDA PARA INDUÇÃO A1,2 E

1

X2

I1

E1,2

04

02

06

05

E1 E

1

I1

Figura 8 – Diagrama de Afinidades Fonte: Juliano Merling

A1,2

Classificação de Afinidades conforme

Quadro de Afinidades

Indicação de Compartilhamento de

Pessoas entre asUPEs

Indicação de Fluxo de Material entre as

UPEs

Figura 9 – Losango de intersecção entre as UPEs Fonte: Juliano Merling

Após esta etapa, faz-se uma análise das afinidades entre as UPEs, conforme indicado

na figura 10, utilizando-se as convenções de afinidades gráficas demonstradas na figura 7.

33

01

01

0302

02

02

04

05

04

03 06

03

04 05

05 06

Figura 10 – Análise das Afinidades entre as UPEs Fonte: Lee (1998)

Isso facilitará a montagem do diagrama de configuração, que verifica o melhor

posicionamento dos setores, de acordo com as afinidades pré-estabelecidas. Ele deve ser feito

e otimizado até que se chegue a uma situação ideal, pois nem sempre nas primeiras

verificações chega-se à um resultado satisfatório (LEE, 1998). Um exemplo de um diagrama

de configuração está demonstrado na figura 11.

01

0302

04

05

06

01

02

Figura 11 – Exemplo de um Diagrama de Configuração Fonte: Lee (1998)

34

Figura 12 – Otimização de um Diagrama de Configurações Fonte: Lee (1998) Através da figura 12, observa-se a melhoria contínua de determinada configuração.

Pode-se notar a evolução do gráfico, com redução de cruzamentos de caminhos e

consequentemente de uma grande movimentação de materiais, eliminando percursos que não

agregam valor algum ao produto.

2.2.2 Planejamento do Espaço

Lee (1998) comenta que cada UPEs tem sua necessidade de espaço, que é determinada

pela movimentação de pessoal, movimentação de materiais ou pela manutenção dos

equipamentos que nela estão inseridos. O planejamento do espaço determina o espaço

necessário para cada UPEs, e planeja para que estas tenham uma configuração mais funcional

possível.

Para a definição do espaço de cada UPEs, deve-se seguir os seguintes passos, após a

definição das afinidades:

I. Planejamento do Espaço para UPEs;

35

II. Planejamento Primitivo do Espaço;

III. Análise das Limitações;

IV. Planejamento do Macro-Espaço.

Todo o espaço que uma UPEs necessita é planejado durante o planejamento do espaço

para UPEs. Os manuais das máquinas (para eventuais manutenções) e o fluxo de pessoas e

materiais são verificados para satisfazerem esta necessidade(LEE,1998). Após verificadas

estas necessidades, desenha-se o espaço seguindo alguns passos:

• Desenha-se uma figura geométrica (quadrado ou retângulo) no tamanho total que o

posto necessite.

• Divide-se a figura em tamanhos iguais, utilizando-se medidas condizentes com suas

necessidades, em quadrados de maior ou menor valor pra cada caso.

• Insere-se o símbolo para cada UPEs já definido, conforme a figura 6, sobre a área

desenhada.

Estes procedimentos devem ser repetidos para cada UPEs do processo.

Logo após é realizado o Planejamento Primitivo do Espaço, onde segundo Lee (1998),

é verificada a disposição das UPEs com a integração das suas necessidades de espaço,

baseada no Diagrama de Configurações. A figura 13 mostra um exemplo de Planejamento

Primitivo do Espaço.

01 02

05

0604

03

Figura 13 – Planejamento Primitivo do Espaço Fonte: Lee (1997)

36

Uma vez realizado o planejamento primitivo do espaço, são verificadas as limitações

do projeto, que são as condições que interferem na elaboração de um plano ideal de espaço.

Estas condições podem ser, por exemplo, o formato da construção, desníveis do assoalho,

colunas e vigas dentro da área utilizada. Todas, sem exceção, devem ser levadas em

consideração no momento em que o posicionamento das UPEs está sendo realizado

(LEE,1998).

Para Lee (1998), as limitações são fatores que não se adaptam ao conceito de UPEs,

afinidades e espaços, mas afetam o macro-espaço. Estas limitações podem ser identificadas

através de uma tabela, conforme a figura 14.

“A documentação acumulada do projeto para cada UPE e categoria é revisada e as

limitações são listadas. Um ponto ou marca associa cada limitação a uma determinada UPE”

(LEE, 1998).

Assim tem-se uma visualização de todas as limitações de cada UPE, facilitando a

atuação para eliminá-las.

Figura 14 – Tabela para Resumo das Limitações Fonte: Lee (1998)

37

A partir de então, o Planejamento Macro do Espaço pode ser definida. Lee (1998)

considera que a planta baixa do local onde será instalado ou re-elaborado o novo arranjo físico

é de suma importância nesta etapa do processo. Todas as limitações do projeto também devem

estar bem definidas e analisadas, para que se tenha um processo eficaz.

Os desenhos das UPEs são posicionados sobre a planta baixa do local onde serão

instalados, respeitando-se sempre as limitações do projeto e o espaço necessário para cada

UPEs, conforme demonstrado na figura 15.

020304

05

0106

Figura 15 – Planejamento Macro do Espaço Fonte: Lee (1998)

2.2.3 Diagrama de Processo

Slack et al. (1997) afirma que o Diagrama de Processo é utilizado para documentar o

processo que está sendo utilizado ou estudado, registrando as seqüências das tarefas, relações

de tempo entre diferentes partes de um trabalho e movimentação de pessoal, informações ou

materiais de trabalho. Para isto, utiliza-se três técnicas principais que focalizam a seqüência

de tarefas:

I. Diagrama de Processo Global;

II. Diagrama de Fluxo de Processo;

III. Diagrama de Processo de Duas Mãos ou Gráfico de Operações.

Para Slack et al. (1997), o Diagrama de Processo Global é o ponto inicial para a

confecção de um Diagrama de Fluxo de Processo. Nele utilizam-se apenas os símbolos de

38

operação e inspeção ilustrados na figura 6, agregando diversas tarefas menores em uma

operação global. A figura 16 mostra um exemplo utilizado para uma operação de montagem e

embalagem de determinado item.

Figura 16 – Exemplo de Diagrama de Processo Global Fonte: Slack et al. (1997)

O Diagrama de Fluxo de Processo registra a seqüência do processo e descreve todos os

eventos que ocorrem neste processo. Esta descrição localiza-se ao lado direito do símbolo que

representa cada atividade. Nela, estão inseridas as informações do que é feito em cada

atividade, o tempo de execução prevista ou realizada, o número de colaboradores envolvidos

ou quaisquer informações que sejam relevantes ao processo (SLACK et al., 1997).

No diagrama, as linhas horizontais indicam a entrada de itens provenientes de

fornecedores externos ao processo (sejam fornecedores terceirizados ou internos, da própria

empresa). Se existirem mais itens, pode-se adicionar mais linhas horizontais, sendo uma para

cada item.

Já as linhas verticais indicam a seqüência dos eventos, onde estão inseridas as

operações do processo com seus respectivos símbolos. As setas horizontais mostram a

interação de itens diferentes no mesmo processo, ou seja, a inclusão de vários itens num

39

determinado ponto do processo. A figura 17 mostra um exemplo de Diagrama de Fluxo de

Processo.

Itens de fornecedores externos

Itens de fornecedores externos

Descrição do evento

Descrição do evento

Descrição do evento

Descrição do evento

Descrição do evento

Figura 17 – Exemplo de Diagrama de Fluxo de Processo Fonte: Juliano Merling

O Diagrama de Processo de Duas Mãos visa a seqüência de processo de um sub-micro

layout (um posto de trabalho) que se utiliza de trabalho manual, utilizando os mesmos

princípios dos diagramas de processos globais e fluxos de processo. Utilizam-se os mesmos

símbolos ilustrados na figura 6, porém o símbolo de atraso indica que a mão do operador está

esperando para realizar sua próxima tarefa, e o símbolo de estocagem é utilizado quando a

mão do operador está segurando uma peça ou documento (SLACK et al., 1997).

Slack et al. (1997) relata que estes diagramas são mostrados de forma pré-formatada,

conforme exemplificado na figura 18. É feita uma descrição por meio de registros das

atividades de cada mão do operador durante uma atividade, traçando-se sobre os símbolos

referentes à atividade que está desenvolvendo. Uma das vantagens desta pré-formatação é a

indicação das relações das atividades realizadas com cada mão do operador.

40

Figura 18 – Exemplo de Diagrama de Processo de Duas Mãos Fonte: Slack et al. (1997)

2.2.4 Diagrama de Espaço

Lee (1998) relata que o Diagrama de Espaço é uma ferramenta que quantifica o espaço

utilizado para cada operação ou atividade, definindo o perfil do espaço existente, com a

elaboração de um desenho inicial (planta baixa) composto por seus departamentos e

equipamentos. Os espaços são codificados através de cores, de acordo com a sua utilização,

conforme demonstrado na figura 19.

Após esta etapa o perfil do espaço é definido e analisado através de um gráfico de

pizza por categorias.

41

4. Analisar os resultados

Figura 19 – Exemplo de Diagrama de Espaço Fonte: Lee (1998)

2.2.5 Análise do Fluxo de Produção

A Análise do Fluxo de Produção estuda e verifica o caminho que os itens percorrem

dentro das UPEs ou entre as UPEs durante seu processamento.

Numa célula simples, com um mix pequeno de produtos, ocorrem poucas ou nenhuma

variação ao longo do processo. Já em células compostas, por conter uma grande variedade de

produtos, contém também muitos equipamentos. O tratamento da análise do fluxo de

produção é feito de forma diferente entre estas duas situações (LEE, 1998).

Para o estudo do Fluxo de Produção em uma Célula Simples, é necessário ter em mãos

a planta baixa da célula com todos os seus equipamentos em escala, para que as distâncias

percorridas pelos produtos durante seu processo sejam apuradas de forma mais concreta

(LEE,1998).

42

O uso de softwares de CAD auxilia bastante nesta etapa, tornando mais rápido o

levantamento destas informações, que servirá para uma comparação entre as distâncias

percorridas no arranjo físico atual, com outras propostas de melhorias de layout.

As figuras 20 e 21 demonstram bem como as simulações dos fluxos de produção em

células simples podem deixar alguns arranjos mais otimizados, com produtos percorrendo

menores caminhos e conseqüentemente tornando o processo muito mais fácil de se controlar.

Figura 20 – Exemplo de Fluxo de Produção em Células Simples Fonte: Adaptado de Black (1998)

Figura 21 – Exemplo de Fluxo de Produção em Células Simples Otimizado Fonte: Black (1998)

43

Para Lee (1998), numa Análise do Fluxo de Produção para uma Célula Composta,

todos os produtos que passam pela célula devem ser identificados, assim como todos os

postos de trabalho que fazem parte desta célula. É um estudo um pouco mais trabalhoso, em

virtude do maior número de produtos que são produzidos, e que nem sempre utilizam todos os

equipamentos disponíveis dentro desta célula.

Para se fazer esta análise, é montada uma matriz, conforme a figura 22, com todos os

produtos e postos de trabalho que compõe a célula estudada. Então faz-se uma correlação

entre os produtos com seus postos de trabalho.

Bro

ca m

anua

l

Tritu

rado

ra

Mot

or d

o to

rno

de 1

2"

Torn

o H

iT30

S C

NC

VM

C 4

0x20

x25

Bro

ca N

C

Torn

o W

&S

#3

WM

C 1

5x10

x12

Esca

tela

dor

Trat

amen

to té

rmic

o

Tritu

rado

ra d

e re

barb

as

Para

fuso

B$S

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Man

dril

man

ual

Lam

inad

ora

horiz

onta

l

Serr

a m

anua

l

Torn

o H

T-8G

CN

C

Pino X X X Base 1 X X Impulsor 1 X X Impulsor 2 X X Eixo 1 X X X Eixo 2 X X X X Impulsor 3 X Eixo 3 X X X X Tampa X X X Base da bomba X X Base 2 X X X Êmbolo 1 X X X X Impulsor 4 X X X Eixo 4 X X X Eixo 5 X X X X X Primeira tampa X X Eixo 6 X X X X X Tampa 1 X X X X Parafuso prensador X X X Parafuso especial X X Base 3 X X Eixo da bomba X X X Eixo 7 X X X X Tampa de trás X X X Êmbolo 2 X X X X Base 4 X Pino central X X

Figura 22 – Matriz para Análise de Fluxo de Produção em Célula Composta Fonte: Lee (1997)

44

Após esta etapa, os produtos que utilizam os mesmo postos de trabalho devem ser

aproximados, formando blocos conforme indicados na figura 23, auxiliando na visualização

de quais máquinas devem ficar próximas umas das outras, e na identificação dos produtos que

passam nos mesmos blocos formando células de menor tamanho. A análise das afinidades

entre estas novas células não pode ser esquecida, para que se tenha uma otimização na

movimentação e no compartilhamento de pessoal (LEE,1998).

Tritu

rado

ra

Para

fuso

B$S

#2

Bro

ca m

anua

l

Lam

inad

ora

horiz

onta

l

Esca

tela

dor

Mot

or d

o to

rno

de 1

2"

Torn

o W

&S

#3

Trat

amen

to té

rmic

o

Serr

a m

anua

l

Torn

o H

T-8G

CN

C

VM

C 4

0x20

x25

WM

C 1

5x10

x12

Bro

ca N

C

Torn

o H

iT30

S C

NC

Man

dril

man

ual

Tritu

rado

ra d

e re

barb

as

Pino X X X Pino central X X Parafuso especial X X Parafuso prensador X X X Eixo 2 X X X X Eixo 1 X X X Eixo 3 X X X X Eixo 5 X X X X X Êmbolo 1 X X X X Êmbolo 2 X X X X Eixo 6 X X X X X Eixo da bomba X X X Eixo 7 X X X X Eixo 4 X X X Base da bomba X X Base 3 X X Base 4 X Base 2 X X X Base 1 X X Primeira tampa X X Tampa de trás X X X Tampa 1 X X X X Tampa X X X Impulsor 3 X Impulsor 4 X X X Impulsor 1 X X Impulsor 2 X X

Figura 23 – Matriz Retrabalhada para Análise de Fluxo de Produção em Célula Composta Fonte: Lee (1997)

45

2.2.6 Identificação da Infra-Estrutura Física

Conforme Lee (1998), nesta fase são levantados todos os elementos que não aparecem

nos diagramas ligados diretamente aos processos, por não contribuírem com o processo

produtivo, mas que dão sustentação à maior parte das operações.

Estes elementos são essenciais para o planejamento do espaço, e não podem ser

ignorados, como por exemplo, banheiros, centrais elétricas, espaço para sistemas de ar-

condicionado, dentre outros.

Uma das ferramentas mais utilizadas nesta fase do projeto é o checklist da infra-

estrutura física, que auxilia a catalogar os recursos necessários e a acompanhar a análise

destes recursos, conforme exemplificado na figura 24.

Figura 24 – Checklist da Infra-Estrutura Física Fonte: Adaptado de Lee (1998)

46

Este checklist deve ser montado e analisado por uma equipe qualificada e que conheça

todo o processo, para que nada seja esquecido. Pode ser dividido por áreas com seus

respectivos itens, deixando-se ao lado de cada item uma área que possa ser assinalada

conforme sua execução.

2.2.7 Ferramentas de Seleção de Layouts

Quando o estudo de arranjo físico é realizado, pode-se chegar a dois ou três tipos

diferentes de layout para determinada planta. Para tomar a decisão de qual layout implantar,

utilizam-se algumas ferramentas de seleção, como a Análise de Fatores Ponderados, a Análise

de Fatores Positivos-Negativos-Interessantes (PNI) e Análise do Fluxo de Materiais (SHA),

em conjunto com um grupo de pessoas que possua bom conhecimento de todos os processos

da empresa (LEE,1998).

A Análise de Fatores Ponderados é uma ferramenta constituída de uma tabela,

conforme a figura 25, com as atividades ou fatores que o macro-layout pode influenciar

alocados na segunda coluna. Para estas atividades ou fatores são determinados pesos, que são

quantificados de 1 à 10 pelo grupo de pessoas de acordo com a estratégia da empresa, e

alocados na terceira coluna da tabela. Todas as descrições das opções estudadas estão

inseridas na parte inferior, e as opções que serão analisadas na parte central. Para cada opção

tem-se duas colunas, uma para atribuir a vogal de classificação de acordo com a figura 07, e

outra para serem colocados os resultados das multiplicações entre a escala de afinidades

(Figura 7) com o peso atribuído pelo grupo para determinado fator, lembrando que as vogais

estão relacionadas à uma escala de +4 à -1.

47

Após o preenchimento da tabela, os resultados são somados e colocados na linha

“totais”, para cada opção. Analisando os totais para cada opção em estudo, a que possuir

maior resultado é considerada a melhor opção de layout.

Figura 25 – Tabela para Análise de Fatores Ponderados Fonte: Lee (1998)

A Análise de Fatores Positivos-Negativos-Interessantes (PNI) é uma variação do

brainstorming, que examina todos os fatores positivos, negativos e interessantes dos planos de

espaço. Estes fatores podem ser listados em uma tabela, e freqüentemente revela aspectos não

percebidos, estimulando o consenso e o trabalho em equipe.

A Análise do Fluxo de Materiais (SHA) examina a intensa movimentação de materiais

entre as UPEs, desenvolvendo medidas que associam custo e dificuldade. Algumas técnicas

desta ferramenta englobam transporte, gráficos e diagramas de fluxo de materiais dentro da

organização. Esses diagramas demonstram onde existe complexidade de fluxo, e podem ser

48

mensurados com o cálculo do índice de complexidade do fluxo (IFC), que calcula a

freqüência de cruzamentos de fluxos no diagrama. A distância que o material percorre dentro

de determinado layout também é uma medida de fluxo de materiais (LEE,1998).

49

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Segundo Fachin (2001) uma pesquisa é um procedimento intelectual que visa, através

da investigação de uma realidade e busca de novas verdades sobre um problema, adquirir

conhecimento com base em métodos adequados e técnicas apropriadas, não se atribuindo uma

verdade absoluta nos resultados, pois sempre são renovados e apresentam várias implicações.

Conforme Gil (2002) a pesquisa é desenvolvida com base em conhecimentos disponíveis e a

utilização de métodos, técnicas e procedimentos científicos.

Toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema ou questionamento. A

conceituação adequada de problema de pesquisa engloba diferentes sentidos deste termo,

tornando difícil esta conceituação. Um problema pode ser caracterizado como científico, de

engenharia ou de valor (GIL, 2002). O problema desta pesquisa pode ser classificado como de

natureza científica, pois envolve variáveis que podem ser testadas, sendo suscetível de

observações e de manipulações.

Segundo seus objetivos, as pesquisas classificam-se em três grupos: exploratórias,

explicativas e descritivas. Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, pois busca

maiores informações sobre um determinado assunto, facilitando assim a delimitação do tema

e definição dos objetivos da pesquisa (ANDRADE, 2001). Segundo Gil (2002), este tipo de

pesquisa proporciona maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito.

Apresenta um planejamento flexível, possibilitando assim considerações de várias

características relativas ao fato estudado.

Com base nos procedimentos técnicos utilizados nesta pesquisa, ela pode ser

classificada como uma pesquisa-ação, pois segundo Thiollent, citado por Gil (2002), possui

uma base empírica que é realizada com estreita associação com uma ação ou resolução de um

problema coletivo, onde o pesquisador e participantes representativos do problema estão

50

envolvidos de forma cooperativa ou participativa, ou seja, ocorre nos momentos mais diversos

da pesquisa o envolvimento da ação do pesquisador e dos grupos interessados.

Durante toda a elaboração do presente trabalho, o pesquisador esteve envolvido

diretamente com o projetista e a gerência da empresa, buscando e trocando informações

relevantes ao processo fabril e aos objetivos pré-estabelecidos, em busca das soluções mais

viáveis e acertivas para o problema.

Thiollent (1997) considera quatro fases importantes para o desenvolvimento de uma

pesquisa-ação, que podem ser implementadas como um método contínuo, apesar das

literaturas não demonstrarem modelos fixos para o desenvolvimento de uma pesquisa-

ação:

• Fase Exploratória: os problemas da pesquisa-ação são levantados por todos os

envolvidos na pesquisa, e ações futuras são determinadas;

• Fase de Pesquisa Aprofundada: os problemas são estudados e analisados de forma

mais profunda, através da coleta de dados, para que possam ser solucionados

posteriormente;

• Fase de Ação: nesta etapa os objetivos são determinados, em conjunto com todos

os envolvidos no projeto;

• Fase de Avaliação: é realizada a reunião de todos os conhecimentos adquiridos

durante o processo da pesquisa-ação, e os passos são redirecionados.

Para o presente estudo, as seguintes etapas serão aplicadas, seguindo a metodologia de

Thiollent (1997):

● Definição dos dados a serem levantados (Fase Exploratória): Esta etapa terá como objetivo

aumentar a conscientização de todos os envolvidos com relação ao problema, iniciando um

51

processo de apoio e consenso mútuo, afim de se fazer um levantamento de informações

qualitativas e quantitativas que contribuam para o melhor planejamento de macro-layout.

Serão desenvolvidas análises de produto-volume, processos existentes, estoque atual e espaço

atual. Esta etapa será realizada em conjunto com todos os envolvidos do projeto.

● Levantamento de informações da empresa na planta atual (Fase de Pesquisa Aprofundada):

Após a determinação de quais análises serão realizadas, os dados para a realização destas

análises serão coletados, e demonstrados através de gráficos e tabelas para melhor

compreensão. Estes dados serão analisados e discutidos em grupo, para que soluções futuras

possam ser colocadas em práticas na nova planta industrial.

● Descrição das estratégias e elaboração dos layouts aplicáveis à empresa (Fase de Ação):

Com base nos dados mensurados, as estratégias para as soluções dos problemas encontrados,

e para o futuro da empresa, serão elaboradas e descritas. Utilizando-se algumas ferramentas

sugeridas pelos autores citados neste estudo, serão desenvolvidos dois ou três planejamentos

de macro-espaço para a nova planta industrial da organização.

● Definição do melhor planejamento de espaço aplicável a Cisabrasile (Fase e Avaliação):

Terá como objetivo avaliar os planejamentos de espaços propostos, com a utilização de

ferramentas para avaliação de layouts. Serão aplicadas pelo grupo envolvido no projeto, por

se tratarem de ferramentas que envolvem dados quantitativos e qualitativos, muitas vezes

determinadas em consenso entre os envolvidos. Os planejamentos escolhidos serão estudados

e ilustrados, chegando-se à determinação do melhor layout aplicável à empresa.

52

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE MACRO-LAYOUT À CISABRASILE

4.1 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

A CISA (Fabricação de Instalações Sanitárias e Afins) foi fundada em Roma em 1946,

a partir da cisão da empresa Achille Achilli, operando no setor de aparelhos de esterilização

desde o início de 1900.

Algumas datas marcaram sua história até hoje:

• 1961: a sede da empresa se transferiu para Pomezia, a 15 km ao sul de Roma, onde

uma nova oficina, maior e com maquinário mais moderno, tornou possível a

ampliação da gama de produção.

• 1987: passou a fazer parte do Grupo Perini (multinacional operando no setor de

máquinas industriais e de sistemas integrados de produção), com sede em Lucca –

Itália - e filiais e estabelecimentos nos quatro continentes.

• 2000/2001: a gama dos dispositivos foi expandida ao projeto e produção de

equipamento de desinfecção para instrumental cirúrgico e de autoclaves para a

esterilização com formol.

• 2003: a CISA instalou uma nova unidade de produção no Brasil (Joinville, Santa

Catarina) com o nome de CISABRASILE LTDA, na qual são fabricados os produtos e

os semi-acabados a um preço mais competitivo, utilizando os procedimentos, os

projetos, a tecnologia e os controles já presentes na CISA (Pomezia). Tais aparelhos

são destinados predominantemente ao mercado Sul-Americano, não excluindo a

venda, também, na Comunidade Européia

• 2004: a gama de produtos foi ampliada aos esterilizadores a óxido de etileno,

lavadores e esterilizadores de endoscópios. A empresa é auditada e certificada de

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acordo com as normas internacionais UNI EN ISO 9001:2000 e EN ISO 13485:2003

relativas ao sistema de qualidade para a fabricação de dispositivos médicos.

• 2006: passaram se comercializados também, os esterilizadores a gás plasma e as

versões a vapor série HB.

Figura 26 – Sede em Roma - Itália Fonte: Cisabrasile

A Cisa, cuja fachada da matriz em Roma pode ser visualizada na figura 26, produz e

comercializa máquinas para lavação, desinfecção (termodesinfectoras ilustradas na figura 27)

e esterilização hospitalar e industrial (autoclaves ilustradas na figura 28).

Figura 27 – Termodesinfectora Fonte: Cisabrasile

54

Figura 28 – Autoclave Fonte: Cisabrasile

A CisaBrasile Ltda. é uma filial produtiva situada em Joinville, no complexo industrial

Perini Business Park visualizado na figura 29. A empresa é fabricante de máquinas e

desenvolve soluções na área de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos

hospitalares, laboratoriais, entre outras.

Figura 29 – Complexo Industrial Perini Business Park Fonte: Cisabrasile

Antes de serem colocados no mercado, os produtos da Cisa são criteriosamente

testados nos laboratórios dos dois centros de pesquisa e desenvolvimento e engenharia do seu

departamento técnico, que além de novos projetos, realiza também constantes ações de

melhoria do produto.

A Cisa está certificada no sistema de qualidade UNI EN ISO 9001:2000 e EN ISO

13485:2003 e obteve o certificado de conformidade ‘CE’ com base na diretiva para

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Dispositivos Médicos 93/42/CEE, fornecidos pela TUV Product Service. Além disso, a Cisa

possui o certificado ‘CE’ para a construção de recipientes sob pressão, com base na Diretiva

97/23/CEE, fornecido pela TUV Product Service. Os certificados ISO13485, CE e ISO9001

estão ilustrados na figura 30.

Figura 30 – Certificados ISO13485, CE e ISO9001 Fonte: Cisabrasile

A Cisabrasile também é fabricante de seus próprios acessórios de apoio para centrais

de esterilização, como mobília, acessórios padrões para utilização das máquinas e

equipamentos especiais de acordo com as necessidades do cliente.

Também são realizados projetos de centrais de esterilização, que atende a resolução

RDC-50 conforme especificada pela ANVISA, onde são estudados e propostos os melhores

fluxos de materiais sujos e esterilizados, dimensionamentos dos ambientes, controles de

pressões, projetos de instalações de máquinas e layouts das centrais de esterilização.

Para maiores informações, favor entrar em contato no e-mail: [email protected]

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5. COMENTÁRIOS FINAIS

O presente estudo teve como principal objetivo a elaboração do projeto de macro-

layout da empresa Cisabrasile Ltda, uma empresa fabricante de máquinas e acessórios

hospitalares, que projeta um grande crescimento de suas vendas num curto espaço de tempo.

A revisão bibliográfica foi a base para o entendimento dos conceitos que cercam a

elaboração de layouts, e para a aplicação de suas principais ferramentas que viabilizaram o

desenvolvimento do melhor planejamento de espaço aplicável à empresa.

Todas as informações, melhorias, estratégias e alternativas de layouts foram discutidas

em grupo, com a participação do pesquisador e dos principais elementos da empresa que estão

envolvidos diretamente com o processo produtivo. Muitas dificuldades foram encontradas,

como por exemplo, a falta de documentos que demonstrassem a quantidade de máquinas e

acessórios vendidos pela empresa deste a sua fundação no Brasil, a elaboração do melhor

planejamento de espaço que atendesse às limitações impostas pela diretoria e a falta de dados

concretos que cercam os novos processos que serão implantados durante o processo de

verticalização de alguns serviços.

Para o alcance do objetivo principal, foram traçados alguns objetivos específicos, para

os quais, foi adotado um método de elaboração de projetos para instalações de trabalho,

sugerido por Quaterman Lee, no seu livro “Projeto de Instalações e do Local de Trabalho”. Os

demais autores citados na revisão bibliográfica, serviram de apoio para o entendimento dos

conceitos que norteiam o assunto.

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Através das informações levantadas e da elaboração do melhor planejamento de

macro-espaço, ficou evidenciado que os objetivos específicos propostos no início deste estudo

foram alcançados, como demonstrados à seguir:

Para maiores informações, favor entrar em contato no e-mail: [email protected]

Uma vez que todos os objetivos específicos foram alcançados, o objetivo geral deste

estudo também foi atendido. A empresa agora está segura na busca pelo êxito da mudança

para a nova planta produtiva, e no cumprimento com sucesso das estratégias traçadas para os

próximos anos.

Para a realização de trabalhos futuros, recomenda-se:

• Realizar o estudo de micro-layout das unidades de planejamento e espaço, para

obtenção do melhor posicionamento das máquinas e equipamentos nos departamentos.

• Após a realização do estudo de micro-layout, desenvolver o estudo do sub-micro

layout, para aperfeiçoamento das estações de trabalho, visando a eficiência, eficácia e

segurança nas tarefas executadas pelos colaboradores.

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REFERÊNCIAS

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Paulo: Editora Atlas, 2001.

BLACK, J.T. O projeto da fábrica com futuro. Porto Alegre: Bookman, 1998.

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GURGEL, F.A. Logística Industrial. São Paulo: Atlas, 2000.

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LEE, Quaterman. Projeto de Instalações e do Local de Trabalho. São Paulo: Iman,

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Estágios, Trabalhos de Conclusão, Dissertações e Estudos de Caso. 3. ed. São Paulo: Atlas,

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SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 1997.

THIOLLENT, M. Pesquisa-ação nas organizações. São Paulo: Atlas, 1997

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