PERTURBAÇÃO NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SIN NO DIA 10/11/2009 ÀS 22h13min DESCRIÇÃO...
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PERTURBAÇÃO NO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SIN NO DIA 10/11/2009 ÀS 22h13min
DESCRIÇÃO SUCINTA
16 de novembro de 2009
22
683
Situação do SIN no instante anterior à perturbação: 22h13
Valores em MWValores em MW
0
5.328
5.580
2.090
2.773
8.530
2.950
Geração Hidráulica 1.825Geração Térmica 0Intercâmbio Total -2.090Consumo 3.915
Geração Hidráulica 12.062Geração Térmica 530Geração Eólica 14Intercâmbio Total 2.950Consumo 9.656
Geração Hidráulica 35.802Geração Térmica 621Geração Nuclear 1.637Intercâmbio Total -177Consumo 38.237
Geração Hidráulica 8.174Geração Térmica 30Geração Eólica 80Intercâmbio Total -683Consumo 8.967
Geração Hidráulica 57.863Geração Térmica 1.231Geração Nuclear 1.637Geração Eólica 44Consumo 60.775
Sistema Interligado Nacional
Sistema operava dentro dos padrões vigentes de Segurança Elétrica.Sistema operava dentro dos padrões vigentes de Segurança Elétrica.
33
~
500kV
345kV
Itaipu
500kV
Foz do Iguaçu
765kV
Ivaiporã Itaberá Tijuco Preto
765kV
500kV
Perturbação do dia 10/11/2009 às 22h13min.Perturbação do dia 10/11/2009 às 22h13min.
BT T0=22h13min06seg
CT T2=T1+3,2mseg
AT T1=T0+13,5mseg
ECE – 765kVLóg. 8.
Trip máq. 10, 12, 14, 18 e 18A
FSUL = 1033
FSE = 6669FIPU = 5585
Elo CC = 5400MWLT Ibiúna-Bateias = 1350MW
44
Oscilograma da SE Itaberá.Oscilograma da SE Itaberá.
Saída da LT Itaberá – Ivaiporã
#1 – 765kV
55
Saída da LT Itaberá – Ivaiporã
#2 – 765kV
Oscilograma da SE Itaberá.Oscilograma da SE Itaberá.
66
Saída da LT Itaberá – Ivaiporã
#3 – 765kV
Oscilograma da SE Itaberá.Oscilograma da SE Itaberá.
77
88
Sinais de descarga elétrica
99
Sinais de descarga elétrica
1010
MARCAS DA
DESCARCA
1111
A perturbação teve início com uma falta monofásica (fase B), na LT 765kV Ivaiporã-Itaberá C1. A falta foi eliminada em torno de 30ms por atuação da proteção primária e alternada de distância de princípio de ondas trafegantes, em ambos os terminais. A falta foi localizada por ferramentas computacionais como sendo a 0,1%, contados a partir de Itaberá.
Após 13ms, a falta evoluiu para a fase A, na LT 765kV Ivaiporã-Itaberá C2. A falta foi eliminada em 43ms por atuação da proteção primária e alternada de sobrecorrente direcional de sequência negativa, em subalcance, em Itaberá. Em Ivaiporã por atuação da proteção primária e alternada de sobrecorrente direcional de sequência zero, em sobrealcance, associado a teleproteção. A falta foi localizada por ferramentas computacionais como sendo a 0,1% contados a partir de Itaberá.
Durante perturbação, 4ms após a falta no C2, a falta evoluiu para fase C, na Barra A de 765kV de Itaberá. A falta foi eliminada em 41ms por atuação da proteção diferencial de barras, comandando a abertura automática dos disjuntores associados a barra. No mesmo instante ocorreu o desligamento automático da LT Itaberá-Ivaiporã C3, devido a atuação do relé de bloqueio do reator da linha, no terminal de Ivaiporã, comandando o envio de sinal de transferência de disparo, para ambos os terminais.
A perturbação teve início com uma falta monofásica (fase B), na LT 765kV Ivaiporã-Itaberá C1. A falta foi eliminada em torno de 30ms por atuação da proteção primária e alternada de distância de princípio de ondas trafegantes, em ambos os terminais. A falta foi localizada por ferramentas computacionais como sendo a 0,1%, contados a partir de Itaberá.
Após 13ms, a falta evoluiu para a fase A, na LT 765kV Ivaiporã-Itaberá C2. A falta foi eliminada em 43ms por atuação da proteção primária e alternada de sobrecorrente direcional de sequência negativa, em subalcance, em Itaberá. Em Ivaiporã por atuação da proteção primária e alternada de sobrecorrente direcional de sequência zero, em sobrealcance, associado a teleproteção. A falta foi localizada por ferramentas computacionais como sendo a 0,1% contados a partir de Itaberá.
Durante perturbação, 4ms após a falta no C2, a falta evoluiu para fase C, na Barra A de 765kV de Itaberá. A falta foi eliminada em 41ms por atuação da proteção diferencial de barras, comandando a abertura automática dos disjuntores associados a barra. No mesmo instante ocorreu o desligamento automático da LT Itaberá-Ivaiporã C3, devido a atuação do relé de bloqueio do reator da linha, no terminal de Ivaiporã, comandando o envio de sinal de transferência de disparo, para ambos os terminais.
Sequência de Eventos
1212
Houve a atuação do esquema de controle de emergência, lógica 8 – Esquema de corte de geração em Itaipu 60Hz para abertura total do tronco de 765kV entre Tijuco Preto e Ivaiporã , comandando o disparo de 5 unidades geradoras em ITAIPU.
Houve o desligamento automático das LIs 500 kV Ibiúna-Bateias circuitos 1 e 2, por atuação da proteção primária e alternada de distância.
Houve a atuação do esquema de controle de emergência, lógica 4 – Esquema de abertura do trecho Foz do Iguaçu-Ivaiporã por atuação do relé de taxa de freqüência de Itaipu, comandando os desligamentos das LTs 765kV Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuitos 1, 2 e 3.
Houve a atuação do esquema de controle de emergência, lógica 8 – Esquema de corte de geração em Itaipu 60Hz para abertura total do tronco de 765kV entre Tijuco Preto e Ivaiporã , comandando o disparo de 5 unidades geradoras em ITAIPU.
Houve o desligamento automático das LIs 500 kV Ibiúna-Bateias circuitos 1 e 2, por atuação da proteção primária e alternada de distância.
Houve a atuação do esquema de controle de emergência, lógica 4 – Esquema de abertura do trecho Foz do Iguaçu-Ivaiporã por atuação do relé de taxa de freqüência de Itaipu, comandando os desligamentos das LTs 765kV Foz do Iguaçu-Ivaiporã circuitos 1, 2 e 3.
Sequência de Eventos
1313
Abertura da LT 500kV Ibiúna-Bateias;
Desligamento de 4 unidades geradoras na UHE Itaipu 60 Hz.
Colapso de tensão nas áreas SP/RJ/ES;
Desligamento do Elo de Corrente Contínua que interliga Itaipu 50 Hz ao SIN;
Desligamento da UHE Itaipu 50 Hz (9 unidades geradoras) e Paraguai;
Desligamento em cascata no Sudeste/Centro-Oeste:
Desligamento do sistema de transmissão dos estados: SP, RJ, ES e MS (tensões: 500, 440, 345, 230 e 138 kV);
Desligamento da Interligação dos estados Acre e Rondônia com o SIN;
Desligamento da Usina Nuclear de Angra dos Reis (unidades geradoras 1 e 2);
Desligamento das Usinas Hidrelétricas do rio Paraná (São Paulo);
Desligamento de usinas dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Separação de parte do sistema Sudeste do Centro-Oeste/ Norte / Nordeste;
Abertura da LT 500kV Ibiúna-Bateias;
Desligamento de 4 unidades geradoras na UHE Itaipu 60 Hz.
Colapso de tensão nas áreas SP/RJ/ES;
Desligamento do Elo de Corrente Contínua que interliga Itaipu 50 Hz ao SIN;
Desligamento da UHE Itaipu 50 Hz (9 unidades geradoras) e Paraguai;
Desligamento em cascata no Sudeste/Centro-Oeste:
Desligamento do sistema de transmissão dos estados: SP, RJ, ES e MS (tensões: 500, 440, 345, 230 e 138 kV);
Desligamento da Interligação dos estados Acre e Rondônia com o SIN;
Desligamento da Usina Nuclear de Angra dos Reis (unidades geradoras 1 e 2);
Desligamento das Usinas Hidrelétricas do rio Paraná (São Paulo);
Desligamento de usinas dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Separação de parte do sistema Sudeste do Centro-Oeste/ Norte / Nordeste;
Principais desligamentos sequenciais
1414
420
Situação do SIN logo após a perturbação: 22h13
Valores em MWValores em MW
0
0
0
1.697
1.277
267
267
SP, RJ e ES ficaram isolados
Geração Hidráulica 1.943Geração Térmica 0Intercâmbio Total -1.697Consumo 3.640 Geração Hidráulica 8.380
Geração Térmica 15Geração Eólica 58Intercâmbio Total 420Consumo 8.033
Geração Hidráulica 13.078Geração Térmica 20Geração Nuclear 0Intercâmbio Total 1.544Consumo 11.554
Geração Hidráulica 7.968Geração Térmica 480Geração Eólica 0Intercâmbio Total -267Consumo 8.715
Geração Hidráulica 31.369Geração Térmica 515Geração Nuclear 0Geração Eólica 58Consumo 31.942
Sistema Interligado Nacional
1515
Carga interrompida: 934 MW (10,42% das cargas da área)
Carga interrompida: 26.683 MW (69,78% das cargas da área)
Carga interrompida: 941 MW (9,74% das cargas da área)
Interrupção de cargas
Carga interrompida: 275 MW (7,02% das cargas da área)
Carga total interrompida: 28.833 MW (47,44% da carga do SIN)
1616
Início: 22h18Conclusão: 22h55
Início: 22h15Conclusão: 22h31
Restabelecimento das cargas
Início: 22h19Conclusão: 22h50
À 00h04 o ONS liberou a tomada de carga na área SP e à 00h45 na área RJ/ES
Estado Início (fluente) Conclusão (11/11)SP 23h38 05h50RJ 22h57 04h00MG 22h40 00h40ES 23h59 03h45
Carga Preservada no SE/CO = 11.554 MW
Tempo médio de recomposição das cargas – entre 3 e 3,5 horas.Tempo médio de recomposição das cargas – entre 3 e 3,5 horas.
1717
Curva de carga do SIN nos dias 10 e 11 de novembro
1818
Processo de restabelecimento das cargas
1919
Blecautes no Mundo
2020
Desligamentos simultâneos de circuitos no Tronco de 765kV (1)
2121
Desligamentos simultâneos de circuitos no Tronco de 765kV (2)
2222
Anexos
2323
Anexos
Carga prevista x carga verificada no dia 10/11/2009
2424
Anexos
Carga prevista x carga verificada no dia 11/11/2009
2525
Anexos
Registro de descargas atmosféricas no período de 22h10 às 22h20 do dia 10/11/2009
2626
Figura 1: imagem de satélite do dia 10/11, hora 09:45 (local), com área hachurada indicando a região sujeita a descargas atmosféricas e rajadas de vento
AVISO DE TEMPO SEVERO - 10/11/2009 Hora da emissão: 10:45 h - Validade por 18 horas